本網訊 唐安煤礦分公司成功應用新型皮帶切割裝置。近日,唐安煤礦分公司機運一隊在更換皮帶過程中,成功制作并應用了一種新型皮帶切割工具,能夠顯著提升煤礦皮帶切割作業效率,并加強了安全保障。
在以往的煤礦皮帶切割作業中,主要使用壓剪或砂輪進行切割。壓剪切割效率低下,需人工反復操作,既耗時又費力。而砂輪切割看似高效,但安全性低,切割時飛濺的雜物容易傷人,同時還會產生有害氣體,危害工作人員的健康。
為解決該難題,機運一隊技術人員制作出這款基于杠桿鍘刀原理的新型切割裝置。該裝置主要由三部分構成:由63型鋼板制成的1.6米鋼架,下部能穩固固定在皮帶大架上,上部用于安放鍘刀;再由高強度彈簧鋼打造鍘刀部分,包括鍘刀底座、8公分鍘刀及配有可伸縮加壓桿的手柄;最后用小型絞盤組成的拉伸裝置,其鋼絲繩與鍘刀底座相連。使用時,工作人員先將裝置固定在需要切割皮帶位置的大架上,讓鍘刀對準皮帶邊緣進行初次切割,隨后轉動絞盤,拖拽鍘刀移動到合適位置繼續切割,直至皮帶切割完成。
經實際應用驗證,使用這款新型切割工具后,皮帶切割時間大幅縮短。傳統工具切割一條完整皮帶需要近半個小時,如今僅需5—10分鐘,效率提高3倍以上。同時,該裝置操作簡便,有效降低了安全風險,保障了工作人員的作業安全。
大陽煤礦分公司巧改急停裝置 實現“減負增效”。近日,大陽煤礦分公司綜放二隊完成轉載機安全裝置優化改革,通過硬件集成將兩套獨立設備精簡為一套,在提升安全管理效率與可靠性的同時,大幅降低物料及維護成本。
改造前,轉載機的拉繩急停機械開關與電子圍欄感應頭為兩套獨立設備,需分別安裝,不僅占用空間,還增加了鋼材物料消耗與日常維護工作量。本次改革的核心在于“輕量化集成”:技術人員直接將電子圍欄紅外感應頭“嫁接”至現有拉繩急停開關側板,使一套裝置同時具備“被動急停”與“主動探測”雙重功能。
據現場反饋,該“二合一”設計成效顯著:安裝空間與鋼材物料消耗減少近半,布線流程簡化,設備故障率同步降低。此次改革以極低成本實現“設備精簡”與“效能提升”目標,為礦井設備小改小革提供了可借鑒的“集成化”思路。