本網訊 在新材料分公司深化“節能降耗”專項行動的關鍵階段,第四車間己內酰胺精制工段強化技術創新,推進精細管理,通過為期三個月的系統攻關,實現年綜合降本約百余萬元的綠色答卷。
面對公司下達的能耗管控硬指標,第四車間組建工藝、設備聯動的專項攻關組,對己內酰胺精制生產線展開全方位“體檢”。通過連續30天的數據追蹤,團隊精準鎖定脫輕工序的能耗大戶:3臺機泵年耗電80萬度,蒸汽系統年消耗成本超百萬元。
隨后,團隊創新采用“工序耦合+動態調節”技術,在確保產品質量前提下,將脫輕工序完全脫離主生產流程。為確保平穩過渡,技術人員開發出“緩沖操作法”,通過實時監測多項關鍵參數,增加物料采樣分析頻次,最終實現脫輕工序平穩切出。工藝調整成效令人振奮,此外,設備維護頻次也隨之降低,實現從能耗到維保的全鏈條優化。
在工藝優化的基礎上,團隊將目光投向設備效能提升。針對3個位號(P-7335、P-7346、P-7444)的大功率機泵“大馬拉小車”的突出問題,技術人員通過負載數據分析,變更為十萬噸負荷時使用的舊機泵。在確保連續生產的前提下,團隊72小時內完成設備更換,攻克接口匹配、控制兼容等多項技術難題。改造后年節約電費約34萬元。 車間還建立起“能耗管控”制度,在操作工、管理層實施“周分析、月評估”。更通過“金點子”獎勵制度,激發全員創新活力,累計收到工藝改進建議50多條。
從能耗大戶到節能標桿,該工段的蛻變印證著“向技術要效益”的深刻內涵。新材料分公司正以這樣的實踐為藍本,將精益管理的基因植入每個生產單元,在高質量發展的征程上書寫新的篇章。