本網訊 面對復雜的市場形勢,新材料分公司主動出擊,迎難而上,外抓機遇搶市場,內練內功降成本。在經濟分析會上向各部門、車間發出征集令:在全體職工中廣泛征集創效節能和減費降耗的“金點子”,加大獎勵力度,充分發揮大家的積極性和創造性,號召大家做勤儉節約的先鋒,為建設節約型企業獻智獻力。
車間積極響應號召,成立專業節能降耗攻堅小組,攻克多項制約生產的問題,節能降耗效果明顯。肟化裝置氨蒸發工序因原始設計選型等問題,導致蒸汽加熱的氨加熱器列管反復頻繁泄漏,冷凝液氨氮較高,被迫回收至工藝系統,每小時浪費3噸冷凝液,增加3噸廢水,對系統影響較大。針對此問題,車間多次組織技術人員召開“諸葛會”,在保證理論上可行、生產上可靠、經濟上合理的前提下,對氨蒸發系統進行技術改造,創造性的將肟化反應熱能利用到氨蒸發工序,從而提高氨蒸發效果及氣氨溫度,達到將氨加熱器甩出不用的預期目的。5月份投用后,系統生產運行穩定,成功將氨加熱器甩出不用,節約更換氨加熱器設備采購及施工費用,同時還省去氨蒸發器3t/h的蒸汽用量,每年可節省。今年以來,車間通過工藝調整,陸續停掉常開機泵5臺,每年電費均有節省。