本網訊 近期,煤化工公司受環保限產等因素影響,尿素系統需經常短停維持生產,尿素高調水無法正常為合成溴化鋰裝置提供熱量,溴化鋰機組停運后,原料氣壓縮機一入進口溫度上漲至20℃左右,合成氨產量每天減少近30噸左右。該公司主動想辦法、出點子,通過配中壓蒸汽管道至高調水冷卻器殼程,高調水加熱器使用,保證了高調水水溫,解決了制約生產“頑疾”。
合成溴化鋰裝置由尿素高調水提供熱量,尿素系統波動高調水水溫下降,溴化鋰機組不能正常運行,氨產量下降明顯,消耗大幅上升。該公司在限產后保證穩定的高調水上大做文章,通過現場的仔細勘察,數據精細核算,決定將尿素原一樓140m2的高調水冷卻器進行技術改造,將原有高調水管線改至循環水,走冷卻器管程,配直徑為159中壓蒸汽管道至冷卻器殼程,這樣便可提供穩定熱量。
技術改造完成后,在尿素系統停運后,高調水加熱器投入使用,每小時使用蒸汽3噸左右,高調水溫度可維持在128℃,保證了溴化鋰機組正常運行,達到了預期效果。當尿素系統正常運行,改造的高調水冷卻器可做為尿素系統冷卻器使用,達到“一設備兩使用”的效果。