本網訊 8月份,為進一步降低生產成本,激活企業發展活動,丹峰化工刀刃向內,自我革命,及時推出“二甲醚綜合成本下降100元”時間任務表,廣大干職員工緊扣目標自我加壓,精準發力,在細節之處扎緊籬笆,讓降本舉措落地生根。截止當前,主要材料原料煤消耗比7月份下降1.98%。
精準傳導壓力
在成本管控上,他們牢固樹立“困難時期,成本為王”的理念,以“目標細化和職責分工”為核心,制定出二甲醚綜合成本下降100元任務“分解表”, “分解表” 成為壓力傳導的良好介質,成為衡量工作業績的“剛性標尺”,推動五大車間主動作為,積極為降成本出主意、想辦法。
其中:熱電車間摻燒爐渣從20%提高到25%,強調操作工與調度的協調,及時調整工藝,確保外送蒸汽穩定不浪費。造氣車間根據造氣爐需要更換的的爐篦、破渣條、膨脹節等部件,認真核算造氣爐修理費,使修理費控制在預算指標范圍內;不斷加大修舊利廢,如安全擋板、渦輪等將其修復,重復利用,確保材料損耗最小化,再利用最大化;在原料煤消耗方面優化人員操作,嚴把工藝“四關(氣體成分關、氣量關、爐況關、灰渣關)。凈化車間嚴格管控維修費用,能修復使用的決不領新的,該回收的一律回收進行維修,及時投入二次使用,如再生槽球閥、截止閥等重復利用,其次是加強備品備件的質量問題。合成車間嚴格控制潤滑油的使用,力爭將潤滑油使用費用下降15%。電儀車間強調員工要加強巡檢,嚴格監視各用電設備,能關則關,堅決杜絕大馬拉小車的現象發生。
精準破解瓶頸
一是嚴抓工藝指標,優化生產流程,確保各項消耗控制在指標范圍內,每周、逐月、季度、年度再將工藝指標進行對標比較,發現異常,組織相關領導立即分析原因,及時糾偏。二是嚴抓設備檢修,加強設備的日常巡檢工作,做好設備的日常維護保養及預檢預修工作,實行設備包機考核制,減少設備影響。三是嚴抓技術改造,查找制約生產問題的根源,創新解決問題的思路,深挖潛力,消除瓶頸。如2015年與長沙天康泵業科技有限公司合作,逐步對二甲醚3臺循環水泵進行了改造,今年5月份又對造氣兩臺熱水泵進行節能改造,投運后達到了預期效果,每小時節電約56度,每天節電1300多度,一年可節約資金22.35萬元;為吹風氣回收增加的吹灰裝置,提高了產汽量,降低了燃料煤消耗,據統計每小時產汽量平均在25噸左右,比技改前每小時多產約14噸蒸汽,實現了造氣蒸汽自給有余,月節約燃煤1500噸。目前,該公司極力尋找新的技術改造項目,將會使生產裝置更加匹配,系統更加優化。
精準維護設備
針對立秋后氣溫居高不下,他們積極行動、精密部署,以保障職工人身安全及生產設備安全穩定運行為重點,主動出擊迎戰“秋老虎”。
首先從降低環境溫度入手,加強通風、開啟風扇,嚴格執行設備定期輪換制,定期測量電機溫度,發現異常及時處理,確保正常穩定運行。其次維修人員每天定期對所管轄設備進行一次檢查,發現問題及時處理,并建立完善設備檢修臺賬,對檢修設備的型號、編號、用途、以及檢修地點、檢修日期,存在問題、處理情況、檢修人員等明細進行詳細記錄,從而使維修人員對每臺設備的狀況“了如指掌”,及時消除不安全因素。再次職能科室(車間)技術人員有計劃、有針對性的做好設備檢修維護管理工作,制定了設備天天檢、設備內部周期檢制度,將責任細化到個人,對所有電器設備實行區域劃分,實行設備維護保養掛牌制,有效保證了檢修質量。在此基礎上,該公司還對鍋爐、變電站等重點場所易產生高溫的設備,加大巡檢和維護力度,及時消除不安全因素,確保設備安全度夏,為安全生產打下堅實基礎。