本網訊 回望過去的一年,二甲醚市場走勢平淡,丹峰化工在經濟寒流中強身健體,逆勢作為,在成本控制、技術改造、人員配置等方面大刀闊斧改革,讓企業迎來新變化,展現新面貌。
成本攻堅取得新突破
面對經營“寒冬”來襲,他們在抓好生產裝置安全穩運的同時,對標挖潛找差堵漏,苦念內功降本增效,使得全員成本控制理念真正“落地”。
一是以本質安全為核心,盯緊安全不放松,堅持“日檢、周檢、節檢”三結合,確保生產安全平穩運行。二是提升設備管理,推動“無泄漏管理”向“泄漏管理”轉變,全年設備完好率達99%以上,動、靜密封點泄漏率均在指標內。三是優化生產組織,靈活采購原料品種,穩步調整原料配比,嚴控工藝指標,加大對班組特別是主控人員精心操作的考核力度。四是堅持雙向對標,將可能影響生產成本的各項消耗及費用數據,與近三年的歷史最好數據進行對比,與兄弟廠家消耗數據對比,通過對標找差,為生產調度提供重要依據。五是預算管理狠下功夫,月初有預算,月中有跟蹤,月末考核和績效工資掛鉤,使得各項非生產性費用支出下幅明顯。六是堅持“一旬一小算,月終大算賬”的成本滾動核算模式,讓大家了解月中細節,抓重點有方向。
技術改造取得新成效
為了提高班產量降低消耗和攤薄生產費用,保持生產長周期穩定運行,他們堅持節能和小改小革不停步,向政策和技改要效益。
該公司用足國家政策,分別與兩家發電企業簽定了直供電協議,年節約電費250余萬元;加強對汽輪機的日常管理,年利用蒸汽余熱發電達125萬度;投資43萬元為造氣吹風氣增加了吹灰裝置,每小時增加蒸汽產量14噸多,使造氣工段蒸氣供應實現了自給有余,降低了35噸鍋爐的運行負荷,月節約燃料煤1500噸;完成了二甲醚循環水泵的節能改造,月節約用電8萬度;積極采納員工合理化建議,對造氣爐、煙氣脫硫噴射器、機泵電機、脫碳提氫真空泵回水裝置等進行了多項改造,不但消除了安全隱患,提高了生產效率,而且節能創效成果顯著,僅幾處改造,年節約費用達700多萬元。
人力優化取得新配置
機關“頂崗”支援一線。為解決生產一線人員階段性短缺的難題,丹峰化工從大局出發,從機關抽調3名副科長、4名科員充實到一線,頂崗倒班支援生產,他們“敢于吃苦、樂于奉獻”的精神和作風起到了良好的表率和示范作用,有力的促進該公司的安全生產。
領導“輪崗”激發潛力。為什么要實施輪崗制呢?其一,在一個職位任職久了,往往容易失去新鮮感,滋生惰性。其二,一個優秀的管理人員應該具有多角度思維能力,突破專業的局限,培養新的工作能力。其三,輪崗可以避免一些實權部門由于權利長期化而導致腐敗的危險。為了打破以上三種管理瓶頸,丹峰化工從去年11月1日起,開始在中層干部中實行輪崗制,增進知識、信息、技術和經驗的交流。
班長“換崗”學習管理。班長作為“七品芝麻官”,管好自己的一畝三分田是首要責任,但光憑粗放式的簡單技術無法長期順應時代潮流,丹峰化工從長遠出發,為了盡快補齊班組長的管理短板,實施班長換崗制,每次從五大化工生產車間各抽調一名班組長,輪流到機關科室學習專業管理知識,將班組長打造成專業知識過硬、領導藝術巧妙的多面手人才。
新年要有新作為,2016年丹峰化工將以安全環保、降本提效為中心,繼續譜寫企業發展新篇章。