本網訊 近日,煤化工公司積極克服氣溫和尿素市場波動帶來的影響,以穩定生產為基礎,成本控制持續發力,實現了電費上漲后成本管控最好水平。
兩煤是化工企業日常生產最大“消耗品”,也是降本增效、成本控制的關鍵。7月份,煤化工公司繼續擴大“粗糧”用量,為企業獲取更大的利潤空間。在煤氣爐單燒型煤上,該公司先期對7#煤氣爐全面檢修,對破渣條、防流板、爐箅等部位進行優化改造,使其適應單燒型煤要求。結合6#、9#煤氣爐單燒型煤經驗,經過工藝指標調整后,7#煤氣爐作為第三臺單燒型煤爐順利投用。目前型煤摻燒比例由上月的47%提高至55%,達到18000噸,原料煤入爐價較上月下降7.97元/噸;提高煙氣脫硫的使用效率是提高高硫煤摻燒比例的重點,經過前期工藝一系列的優化,煙氣脫硫運行效果明顯提升。除此之外,該公司注重裝置的日常監控和維護,每班都要對煙氣脫硫一級循環泵和二級循環泵濾網進行清洗,降低噴頭堵塞,確保循環泵打液量。就板式壓濾機的特殊作用,在日常巡檢中加強監控,保證其穩定運行。當月高硫煤摻燒比例近70%,達到9000噸,燃料煤入爐價較上月下降18.19元/噸。
針對夏季高溫天氣對生產帶來的影響,該公司制定多項“消暑降溫”措施,達到“保產、降耗、增效”目的。首先是充分發揮溴化鋰裝置作用,合理分配外供水量。在夏季高溫期間,溴化鋰水量主供半水煤氣冷卻器和變換氣冷卻器,來達到降低半水煤氣溫度和降低變換氣水含量效果,從而提高原料氣壓縮機打氣量,降低系統阻力,穩定合成氨產量;其次對原料氣壓縮機各級水冷器全部清洗,提高換熱效果,增加打氣量,消除氣溫影響;三是提前對電機設備運行狀況進行預判,加強電機設備、配電機柜、儀表機柜監控力度,特別對現場電機軸承溫度詳細記錄,發現異常及時倒機檢查,避免突發故障影響系統穩定。