本網訊 今年以來,煤化工公司轉變觀念、開闊思路,積極對標先進化工企業,以技術創新、管理提質、素質提升為抓手,將生產經營工作重心轉移到系統穩定運行上來。截止10月22日,該公司全年未出現故障性停車檢修,生產系統連續運行天數累計突破365天,創下了該公司系統連運的歷史記錄,生產管理達到最好水平。
細算賬轉變思路
2006年是煤化工公司投產后的第二個年頭,管理上的混亂讓企業在一年之中停車高達30多次,系統的不穩定使生產經營陷入了困境,當時員工們都調侃說:“辛辛苦苦幾個月,一停回到解放前。”
化工企業生產系統故障性停車損失會有多少?經財務人員測算:系統故障性停產一天,三項費用、固定資產、工資、勞務費用攤銷大概40萬,兩煤一電損耗達到30萬,全天損失高達70多萬!”
面對這筆價格不菲的賬單,該公司董事長李洪文早已算了不下千百次。作為企業的掌門人,他肩負著企業發展和員工收入雙重責任,對于系統的穩運他有自己獨特的看法:“系統穩運是安全的根本,是扭虧增盈的關鍵,沒有系統的穩定運行,一切都是空談。”
為了實現系統的“零”停車,該公司領導班子轉變經營思路,將系統穩運作為生產經營工作的重點。他們提出對標先進,強化管理的口號,組織一線技術管理人員到河南心連心化肥有限公司交流學習,尋找差距,彌補不足。同時在企業內部全面梳理生產管理各項制度,把“高大上”的制度重新修改和細化,使其能接“地氣”,140余項有關安全生產的制度得以優化、完善,更好的指導生產、消除缺陷。
抓關鍵雙管齊下
“創新”和“管理”是煤化工公司生產經營的關鍵詞,今年以來該公司繼續加大技術改造和強化管理的步伐,多項優化系統的改造項目紛紛上馬,科學化的管理為生產保駕護航。
自2010年以來,煤化工不斷開展技術改造,達到了優化生產,消除瓶頸,節能降耗的效果。今年該公司緊抓機遇,加快技術改造步伐,目前螺桿冰機改造項目設備安裝已完成,即將具備投運條件,合成變電站和控制室搬遷也在緊張進行中。除此之外,該公司在今年還陸續實施了氣化工段冷水泵改造、CO2壓縮機并聯油冷卻器等十余個技改項目,生產系統得到了很大程度的優化。
安全、環保、工藝、設備四大管理不斷延伸,檢查不留死角,考核不斷細化,指標全在掌控。針對崗位青工和新入廠員工較多的情況,該公司大力推行崗位標準化巡檢,每周由生產處組織,現場詢問崗位員工巡檢內容、路線、崗位操作、指標以及應急措施等問題,回答正確率達80%予以獎勵,不足則進行考核,從而促進員工提高上崗水平。
定“菜單”素質提升
10月20日,機修車間車床廠房前,四臺電焊機一字排開,茲茲電流聲此起彼伏,一朵朵焊花爭相斗艷,這是煤化工焊工技術比武現場,也是該公司員工技能提升的一道“招牌菜”。
今年以來,煤化工公司為員工“量身定制”崗位素質提升“菜單”,讓“菜單”正對員工“口味”,有效提升了員工操作能力和技術水平。
日常培訓和每月一考是該公司今年推出的兩道“家常菜”。日常培訓實現常態化,每月根據培訓內容,部門定時組織員工開展。培訓講師全為一線管理人員,經驗豐富,實用性強,講課內容通俗易懂,容易“消化”。為了確保培訓數量和質量,該公司指派專人監督檢查,要求培訓有備課,人數達要求。月末根據當月培訓情況進行總結,填寫培訓效果表,對完成不好的情況予以指正。
每月組織一線員工對培訓內容進行摸底考試,考試內容以崗位操作、安全應急為主,80分為及格分數線,考試成績為60分、60—70分、70—80分當月分別下浮崗位工資30%、20%、10%。同時車間考試不及格率與黨支部書記工資掛鉤,起到督促作用。
技術比武是煤化工公司的一道“特色菜”,服不服比武試試,好不好一比知道。截止目前為止,該公司今年已開展9個專業13個項目的競賽比武,通過技術比武的形式,搭建起互相交流、共同進步的平臺,在企業中營造出比學趕幫超的濃厚氛圍。
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