本網訊 面對嚴峻的市場壓力,清潔能源公司從小處著手,從點滴做起,通過技術改造,降低生產成本給系統(tǒng)“減負”。
該公司甲醇循環(huán)水系統(tǒng)現有水冷器二十四臺,由于系統(tǒng)運行約七年時間,結垢比較嚴重,嚴重影響設備的換熱效果,成為了制約生產的一個瓶頸。該公司通過垢樣分析,決定采用物理和化學清洗方法對系統(tǒng)進行清洗,并于近日委托山西海力生物科技有限公司對水冷器進行清洗,使垢物去除率達到90%以上,洗凈率>95%,甲醇循環(huán)水的溫度有了明顯降低。
合成廢鍋補充水為鍋爐給水泵輸送的經過除氧的脫氧水,生產中一般采用連續(xù)排放的方法,來實現水質達標,以確保廢鍋的正常運行。該公司對廢鍋排水與水廠送來的原水品質進行分析對比,發(fā)生廢鍋的排水品質除Na+、SiO2含量偏高外,其他成分均優(yōu)于原水品質,但其排水流量僅僅3—4m3/h,對原水的指標影響不大。為了節(jié)約用水,該公司將廢鍋排污水直接送至原水箱回收利用。(回收后經觀察原水箱水溫≤25℃,廢鍋水質達標。)本次技改項目實施后,每天可節(jié)約原水約70噸,一年可節(jié)省水費約6萬元。
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