陽化分公司全員行動,強化基礎管理。截止11月完成尿素產量159982噸,噸尿素累計生產成本下降至1592.32元,較去年同期下降127.63元;原料煤單耗684公斤,比計劃700公斤下降了16公斤。
技術管理雙發力
該公司始終重視節能降耗工作,通過完善績效考核機制,以崗定責,以責定績,以績定分,使生產成本明顯下降。
煤氣爐的節能管理是化工管理的重要環節。該公司利用檢修機會進行了煤氣爐蒸汽管網改造,實施了上行管道改造、油管保溫等,同時對DCS操作系統進行升級,更方便工藝操作和指標控制。根據煤氣爐運行狀況,生產科適時組織職能部門和技術員召開生產分析會議,對生產情況進行總結分析,合理調整和優化工藝指標,并對主操工進行集中培訓,統一操作和調控,做到嚴格監督管理,把原料煤單耗控制在684公斤。
“氨尿平衡節能技術應用”是總公司技術創新開發項目,系統投運以來,尿素日產量突破550噸大關,且系統操作穩定,氨耗、蒸汽消耗有明顯下降,噸尿素蒸汽消耗降低100Kg,氨耗降低5Kg。另外,他們還狠抓修舊利廢工作,修舊利廢共計節支30余萬元。自行組建防腐保溫小組,進行日常基礎防腐保溫工作,節約資金25萬元。
點點滴滴增效益
該公司強化原料管理,嚴把原料入爐關,嚴格原料煤的篩選和摻燒,企管和原料管理員隨時監督,保障原料“合口”。原料、企管、紀檢、財務相關人員每月對“兩煤”庫存進行月度盤點,確保庫存數據真實。今年以來,他們在實行煤炭統計日清日結基礎上,加大庫存盤點力度,重點理清各礦點煤炭儲存數量,為生產科學調度提供依據。
同時,他們在夯實生產管理的基礎上,強化物資超市管理,嚴格物資采購管理制度,降低資金占用率。該公司始終堅持“以市場為導向,以效益為目標”的理念,從物資采購計劃著手,嚴格逐級審批制度,控制各項材料費用;進一步完善了內部控制制度,加強采購、招標等環節的管理和監控,降低采購價格,大幅度減少成本支出。
作風建設聚合力
今年以來,該公司制訂具體措施轉變工作作風,讓干部以身作則,進而激發了員工的工作活力。
今年年初,煤氣爐運行很不穩定,七臺爐供八機生產,經常出現翻爐,供氣緊張,直接影響生產系統的穩定長周期運行。面對這些問題,公司領導班子沒有氣餒,迎難而上,深入到生產一線,24小時蹲點在主操崗位,分析原因,查找癥結;多次組織生產科、造氣車間、崗位操作工等技術人員召開專題會議,進行交流,查找和制定解決問題的辦法,逐步消除了制約生產的瓶頸。
10月份開始,他們在原先值班基礎上,又開展了領導干部“深入基層、8小時跟班帶班”活動,切實發現和解決生產中存在的問題和瓶頸,進一步強化車間和崗位的管理水平。通過三個月實施,共計發現生產生活實際問題80余項,合理化意見和建議30余條,效果顯著。
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