本網訊 連續三個月來,化工分公司造氣車間摸索出了型煤摻燒規律,節能降耗取得顯著效果。目前,型煤摻燒比例穩定在30%,消耗穩定在695公斤。
一是確定合適型煤摻燒比例。認真分析摻燒利弊,型煤摻燒過多,會造成制氣的氣體中雜質太多,造成管道堵塞,增大系統阻力,對除塵和冷卻設備要求增高,對后續工序安全生產影響較大。型煤易于燃燒,含炭量少,摻燒過多,會造成塊煤消耗過高,提高生產成本;而摻燒過少,不能體現型煤價格優勢,不利于降低成本,經過摸索后,摻燒型煤比例約為25%左右,每班約為35噸。
二是確定合適的型煤上料時間和次數。型煤和塊煤是均勻混合使用的,上料時間過早,型煤比例增大,煤氣爐爐內煤炭燃燒快,增加消耗,上料時間過遲,達不到摻燒比例,提高生產成本,時多時少又不利于煤氣爐的穩定爐況,影響制氣產量。摻燒型煤后,煤氣爐爐況產生變化,需要調整工藝參數,才能使使煤氣爐達到安全穩定運行狀態。經過車間長時間總結摸索后,現為在塊煤上煤時,同時添加型煤,上料次數為4次,約2小時一次。
三是確定合適的工藝循環時間。單位重量內塊煤和型煤氣化時,產生CO2含量不同,產生的熱量不同,氣化層高度要求不同,入爐蒸汽壓力不同,而這些因素直接關系到煤氣爐制氣量好壞多少,該車間經過長時間分析總結后,調整確定了合適的工藝循環時間。
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