本網訊 清潔能源公司造氣車間攻關小組針對生產中遇到的問題,大膽探索,反復試驗,采取四項小改造措施,改善了生產工藝,收到了降消耗保安全的效果。一是對蒸汽進入緩沖罐的方向進行了改造,由切線方向改為中心線方向,使蒸汽緩沖罐受力均勻,降低了晃動幅度,解決了蒸汽緩沖罐生產運行晃動大,雜音大的問題,保證了蒸汽緩沖罐安全穩定運行;二是在輸煤皮帶機頭增加了一道溜篩,解決了大量煤粉進入爐內造成的種種問題。比如局部阻力大,爐況不穩,單爐發氣量低,不僅消耗指標增加,而且大量煤粉吹出爐外,四面飄落,污染環境。改造后,提高了入爐炭塊質量,穩定了爐況,提高了發氣量,原料煤消耗得到有效控制,每天還可回收煤粉30多噸;三是對中間的煤氣爐進行改造,巧妙地安裝了一段管道一個蝶閥,使其具備了一爐備用,兩邊使用的功效,解決了一字排開的九臺爐,一臺出現問題,連環受影響的問題,有效地防止了氣量不足現象的發生,穩定了生產;四是針對自產蒸汽管道冷凝水較多的問題,在造氣系統各安裝一臺冷凝水收集裝置,將管道中的冷凝水收集起來,再送到夾套循環使用。改造后,每天排放冷凝水可減少30余噸,同時回收了大量余熱,收到了節能減排的功效。(作者:黃朝川)
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