本網訊 煤化工公司尿素系統長期三機生產,CO2壓縮機及造粒裝置的運轉設備均無備機,為避免重大設備事故,他們專門制定《無備機設備現場巡檢表》,列出各設備關鍵部位,明確責任人,巡檢并簽字,保證了巡檢全面到位。
煤化工公司強化現場管理,狠抓標準化巡檢取得明顯成效,裝備安全管理水平逐步提高,近日,他們連續兩次及時消除系統重大隱患。4月23日下午17:10,該公司尿素車間操作工孟慶彪巡檢時,發現氨泵出口總管安全閥根部有氨氣滲出,立即匯報班長及車間領導,在車間領導和檢修人員趕赴現場的同時,漏點逐漸增大,有管道裂開的危險,如果管道斷裂,壓力在170公斤下的液氨將大量泄漏,后果將不堪設想。車間立即把情況匯報給公司相關領導,隨后系統短停,對漏點進行了處理。從停車工藝處理,檢修漏點,到順利開車共用了不到3個小時,即恢復正常生產,避免了重大安全、環保事故發生。4月24日3點,CO2壓縮機操作工李云茂巡檢2#CO2壓縮機時,發現2#機四段缸與主機連接處螺栓有兩條松動斷裂,立即匯報車間,并進行了倒機處理,車間匯報設備處,并組織人員連夜搶修,消除了設備的不安全因素。由于發現及時,避免了螺栓連續斷裂從而發生重大設備事故的情況。(作者:郅衛國)
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